□李硕
入驻广安7年,广安北新建材有限公司生产一线的工人们,完成207项技改技措,取得64项国家专利认证——
“这套设备刚完成技改,你们要多观察运行情况,有问题第一时间通知我。”8月24日,广安北新建材有限公司生产车间负责人宋春立,正在指导工人测试设备。
提起宋春立,北新建材的员工都会竖起大拇指。“他做技改技措毫不含糊。这几年,他带领几名技术员改进了很多生产设备,还取得不少国家专利技术认证,证书堆了一大摞。”今年29岁的宋春立自2009年北新建材建成试运行起,便在这里工作,同公司一起成长。7年时间,他取得19项国家专利认证,实施50项技改措施。
“其实,这些都是逼出来的。”宋春立说,近年来,国内经济形势处于下行周期,市场需求不足,建筑装饰建材行业从2014年起就承受着巨大压力。“总部每年都会下指标,要求我们严格控制生产成本,但绝不能降低产品质量。”这种看似矛盾的命题曾一度困扰着他。
“有段时间急得吃不下饭、睡不着觉。”据宋春立介绍,广安北新建材的生产设备全由总部研发,仅有几名技术人员,除非有重大的生产工艺调整,总部才会派人过来指导,“几乎没有专门人才,一切只能靠自己。”
世上无难事,只怕有心人。这个简单的道理一直是宋春立内心最坚定的支撑。“那时候每天一下班,我就待在厂里围着设备转,研究设备原理,寻找突破口。”宋春立说,要想达到总部下达的指标,只能从提高产品合格率、提高原材料利用率、减少机器故障频率和损耗几方面入手。
功夫不负有心人,经过长期摸索试验,一系列技改措施得以运用:储存辊道改造只花6200元,降低三控噪声5分贝,每年节约电费3.8万元;淀粉定量给料技术改造成本花了1.5万元,每年可增效约16.5万元;通过技术改造回收制版和余热利用过程中产生的大量冷却水,使用高于常温的冷凝水缩短石膏凝结时间,降低能耗,全年可实现经济效益近70万元;通过技术改造,回收利用粉煤灰,有效提升粉煤灰价值,改善板材纸面粘结性能,全年节约石膏量折合资金约50万元。
在节约成本、创造效益的同时,公司的产品合格率也在逐年提升。“以石膏板为例,2009年生产合格率为92%,2015年提高至97.65%。按照2015年年产2180万平方米计算,相当于增加了133.8万平方米的合格产品,折合实现经济效益936.6万元。”
有成绩就有奖励,北新建材总部和广安分公司均明确了技改技措、专利认证奖励措施。“总部给我们团队奖励1.2万元,我们公司也另外奖励了1万元,此外还有绩效奖励。”宋春立表示,这为提高全员创新积极性增添了内生动力,仅在2015年,他的技改团队就完成21项技改技措,取得5项专利认证。
在广安北新建材,像宋春立这样一边忙碌在生产一线,一边专注于技术创新的员工不在少数。目前,公司40%的员工都有自己的技改技措或者专利认证。短短7年时间,公司一共完成207项技改技措,取得64项国家专利认证。
这些专利、技改技措直接为公司提高产品合格率、节省原料、延长设备寿命、提高自动化程度、增加设备安全性、改善产品外观提供了帮助,带来经济效益近3000万元。
新闻推荐
本报讯(记者卢琴)现在正值秋收季节,为了杜绝露天焚烧,还城市碧水蓝天,近日,地处城乡结合部的广安区城管执法局官盛大队针对辖区实际情况,制定了“预防为主、制止为本、处罚为辅”的多种措施,坚持“有烟必...