“技术创新是企业不断焕发活力的源泉,只有不断地进行技术创新,企业才能获得更大的效益。”5月12日,记者在广西广维化工有限责任公司见到获得2014年自治区劳动模范称号的陆泰榕。陆泰榕说,自己最值得骄傲的就是带领技术人员攻克一个又一个的技术难题,不断破解公司生产中的瓶颈。
2012年10月起,陆泰榕担任广维化工公司总工程师,技术创新成了他最关注的焦点之一。几年来,针对公司VAE乳液(为醋酸乙烯-乙烯共聚乳液的简称,主要用于胶粘剂、涂料、水泥改性剂和纸加工,具有许多优良的性能)的生产,陆泰榕带领技术人员先后组织完成VAE乳液工艺的9项技术改造,其中VAE尾气回收技术的改造,获国家发明专利并荣获第四届全国优秀职工技术创新成果三等奖。
VAE尾气,即VAE乳液生产的尾气,含有90%左右的乙烯气和其他杂质。以前该尾气直接排放至装置高空火炬燃烧掉。
“这不仅造成资源的浪费,也会对周围环境造成污染,我一定要想办法解决这种现状。”陆泰榕告诉记者,在该技术研究过程中,他们经过了差不多十次的尝试论证、推翻论证、再尝试论证,最终才取得成功。期间,加班加点甚至通宵的研究,在陆泰榕眼中是再寻常不过的事。
终于,功夫不负有心人,经过一年多的不断努力,陆泰榕与同事们研究的VAE尾气回收技术的改造成功!
该项技术不仅更有效地除去尾气中的杂质,且回收的乙烯气体与VAE乳液厂相应工段汇合,循环进入乳液生产环节。除大大减轻工业生产对环境的污染外,还可为公司每年节省800万元以上。
随后,陆泰榕等还完成了VAE乳液脱泡技术的改造(该项技术获国家实用型专利),增加了VAE装置的产能并降低了消耗;完成了VAE乳化剂、稳定剂的加料方式的改造,大大降低了工人的劳动强度;完成了VAE乳液过滤装置的改造,减少了产品的浪费;完成了循环水装置的改造,降低了能耗;完成了尾气回收燃烧小锅炉项目的改造,降低了生产VAE乳液的能耗等等。通过技术创新,使每吨VAE生产成本下降1200元,对于公司年6万吨的产量产生的效益相当可观。
“这些都是我应该做的,而且还应该做得更好。”面对荣誉,陆泰榕表示,成绩的取得,团队的功劳最大。
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