本报讯 (记者苏少珍)华电集团贵港发电有限公司投产三年来,依靠科技创新,走出了一条节能降耗、节约成本的新路子,经济效益凸现。
华电贵港公司一期工程2台600MW超临界燃煤发电机组分别于2007年2月28日和6月28日正式投入商业运营,至2008年8月已扩容到630MW,形成年发电量为60多亿千瓦时的能力。针对煤耗过高的问题, 2008年以来,该公司累计投入1002.73万元,对1#、2#机组进行技术改造,包括锅炉燃烧优化调整及电除尘的优化运行、凝结水泵变频、汽机侧内漏阀门的综合治理等,从节煤、节电、节油、节气等方面对600MW超临界机组进行节能研究,在彻底摸清机组的实际能耗水平的基础上,寻找系统、设备上存在的缺陷,在大修期间组织技术人员进行针对性的消缺。
在开展“600MW火电机组节能降耗的对策研究”课题研究中,企业技术团队密切同华北电力大学的合作,先后对两台发电机组的真空系统进行详细的查漏工作,通过对漏点的处理,使机组的真空严密性达到优秀值;对两台机组制粉系统的风煤比曲线进行了重新修正,使其跟踪精确、快速,在保证制粉系统出力的前提下降低了磨煤机的电耗和风机的电耗;实施循环水泵的“两机三泵”运行方式,逐步尝试“两机两泵”运行方式,在单台机组低负荷时采用“一机一泵”运行方式,同时制定了相关的预案和措施,在保证机组运行安全的前提下大大减少了循环水泵耗电量,使供电耗煤得以大幅度下降。
锅炉燃烧优化调整实施后,华电公司两台发电机组2009年节约用煤14.93万吨,2010年节约用煤4.36万吨,按照市场价每吨标煤700元计,两年共节约成本支出1.35亿多元。同时,电除尘优化运行实施、凝结水泵变频改造、汽轮机阀门综合治理等技改项目,共为企业节约成本支出800多万元,取得了良好的经济效益和社会效益。
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