“一个企业,如果没有技术进步和技术创新,基本就是在等死。 ”7月4日,在凤阳县门台镇工业园,金星实业有限公司董事长赵世来对记者说,“可以说,是三次技术改造成就了我们。 ”
1995年,位于蚌埠的国营黄山保温瓶厂宣布破产。原供职于供销社的赵世来瞅准商机,主动邀请厂里下岗的技术人员一道创业,创办凤阳县金星保温瓶总厂,并于1996年正式投产。
“保温瓶胆生产行业是冷门行业,国家没有专门的研究院,但这个东西是生活必需品,市场很大。 ”赵世来说。有过硬的技术支持,厂里的产品立即就赢得了市场。订单越来越多,销售越来越好,但让赵世来苦恼的是,生产能力却一直上不去。
“在当时,保温瓶胆的生产,主要靠人工来完成”,当日上午,在生产车间,公司办公室主任凤维荣向记者比画说,“拿一根长管子,对着冶炼熔化的玻璃团块猛吹,让瓶胆定型。 ”在这种原始的技术下,“600多个员工,一天大概只能吹出1万只瓶胆”,生产能力很难上去。
“我们的第一次技改,就是改人工吹为机器吹,依靠引进先进设备,加上自己技术人员的努力,解决这个问题。 ”赵世来介绍,直到2000年,公司投入1800万才完成了这次技改,产能也一举提高了60%。
在厂内,记者参观了保温瓶胆的生产过程。将配好的原料经过高达1500度高温,冶炼溶化玻璃团块,再通过机器吹注形成内外两层不同口径的套胆,再由人工将双层套胆合一,并加以固定。
“固定后,底部用烈火合成。最后就是拉底镀银了,在瓶胆底部拉个‘小尾巴\’,通过这个尾巴把水银灌进去,然后加热抽气封口。 ”凤维荣说。
凤维荣介绍,以前这个拉底镀银也是人工完成的,而起保温作用的主要就是水银,人工做难以保证镀银的浓密度,以及真空抽气的完成质量,造成产品合格率一直上不去。
“第二次技改,就是引进了自动拉底镀银的技术,机械化操作避免了人工的失误率,产品质量也得以提高。 ”赵世来说。
2010年6月,金星实业进行了第三次技术改造。投入3000多万元,改传统以煤为燃料,为以清洁能源天然气和氧气为热能,建起了国内同行业最大的窑炉。
“这次技改后,我们每年节省了12000吨标准煤,成本降低40%,而且自动化程度大大提高,产品的质量也大大提高。 ”凤维荣说。
眼下,金星实业已经占地16.3万平方米,拥有员工2000余人,在凤阳县联社累计达6000多万元的贷款支持下,年产异型保温瓶胆6600万只,产品远销巴西、澳大利亚、伊朗、印尼等地,去年年产值达到2.02亿元,已经成为亚洲地区最大的异型保温瓶胆生产基地。
近年来银价不断上涨,金星实业也正在计划进行第四次技术改造。“我们正在和上海交大合作,计划寻找新的保温材料,来替代金属银。如果成功,将再次大大降低生产成本。 ”赵世来说。
记者 曹荣 特约记者 李守智 何通
7月4日,凤阳金星实业有限公司生产车间,工作人员正在给保温瓶胆进行固定,并利用烈火圆底。 曹荣摄
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